为减少废水的排放量,同时提高水的利用率,可引入UF&RO工艺,对电镀废水进行深度处理。
1 电镀废水
电镀综合废水经化学处理后,各项水质指标如表1。
表1 电镀综合废水经化学处理后水质指标
指标
浊度/NTU 水质
TSS/(mg·L-1) 10.9
TDS/(mg·L-1) 5332
电导率/(mg·L-1) 2860
Au/ (mg·L-1) 5390
Ag/ (mg·L-1) 0.0471
Ni/ (mg·L-1) 0.0063
Cu/ (mg·L-1) 2.500
Fe/ (mg·L-1) 2.38
Ca/ (mg·L-1) 32.32
Mg/ (mg·L-1) 2.003
Na/(mg·L-1) 527.7
K/(mg·L-1) 75.35
Cl-/ (mg·L-1) 515.5
SO42-/ (mg·L-1) 516
PO43-/ (mg·L-1) 0.66
NO3-/(mg·L-1) 85.4
pH 7.0
2 工艺流程
电镀废水回用工艺如图1所示。废水处理系统出水流入原水池,经潜水泵进入由4只直径140 mm的超滤膜组件并联组成的超滤系统进行制水,流量衰减到起初的10%后,由超滤滤过水分别正冲、反冲、再正冲膜组件,接着再制水,这样制水和清洗过程循环往复,直到水力冲洗后的流量衰减到起初的10%时,采用药液进行循环清洗。超滤滤过水经高压泵进入以一级两段式排列的直径为240 mm的抗污染性反渗透膜组件,淡水进入离子交换系统(混床)制取纯水,浓水和超滤冲洗水则返回废水处理系统。为延长反渗透制水时间,在高压泵之前加入阻垢剂。当反渗透装置产水量下降10%,脱盐率下降10%或进出压差增大15%时,说明膜已被污染,这时需要进行化学清洗。
2.1 装置说明
⑴ 增压泵
增压泵为超滤提供压力,其功率P=1.1 kW,流量Q=8 m3/h,扬程H=25 m。增压泵受水池液位控制,高开低停。
⑵ 超滤系统
采用超滤膜作预处理,可得到高质量的RO进水,从而保证反渗透膜的长期稳定性能。超滤膜技术已经用于海水淡化及水净化系统的预处理中[1~3],该技术与常规预处理相比,具有标准化设计,投入少,产量高,无需连续加药,稳定性高,需劳动力少,占地面积小,自动化程度高,操作方便等优点。
本系统中的超滤采用内压式中空纤维膜,在PLC的控制下,实现自动进水,自动反冲,确保该系统长期稳定运行。
⑶ 高压泵
原水经过预处理后,已达到反渗透进水水质的要求,高压泵为反渗透提供压力,其功率P=3.0 kW,流量Q=4 m3/h,扬程H=29 m。
⑷ 反渗透系统
采用最新型的由美国海德能公司生产的抗污染性反渗透膜组件,以一级两段形式排列,具有高脱盐率,保证产水水质。经过反渗透膜处理后,脱盐水进入反渗透淡水箱。
2.2 工艺特点
该工艺主要由超滤和反渗透两部分组成,下面就其分别阐述。
2.2.1 UF系统
表2 UF系统的处理效果
水质指标
UF进水
UF出水
浊度/ NTU TSS/ (mg·L-1) TDS/ (mg·L-1) 电导率/ (μs·cm-1)
10.9 5332 2860 5390
1.0 3230 1860 4290
如表2所示,超滤系统对浊度有很好的去除效果,对TSS有约40%的去除效果,TDS和电导率均有部分的去除。这样经过超滤系统的预处理,出水再进反渗透系统就能得到有效的保证。
2.2.2 RO系统
表3 RO系统的处理效果 (Ⅰ)
水质指标 浊度/ NTU TSS/ (mg·L-1) TDS/ (mg·L-1) 电导率/ (μs·cm-1)
UF出水 1.0 3230 1860 4290
RO出水 0.47 206 120 181
表4 RO系统的处理效果 (Ⅱ) mg·L-1
水质指标 UF出水 RO出水
Au 0.025 0.015
Ag 0.0057 0.0001
Ni 1.64 0.052
Cu 2.38 0.25
Ca 14.84 0.29
Mg 0.78 0.023
Fe 0.018 0.0008
Na 51.08 32.71
K 63.07 2.56
NO3- 36.80 6.76
Cl- 107.6 46.5
SO42- 48 4.2
PO43- 0.56 0
如表3、4所示,反渗透对各种离子都有明显的去除作用,其出水水质也满足了离子交换系统的j进水要求。
由以上数据可说明:UF&RO系统在电镀废水的回用中起到了重要作用,其中超滤膜可以从溶液中分离大分子物质、胶体、蛋白质、微粒等,截留分子量范围从500到500 000左右。其出水作为反渗透的进水,能够保证反渗透组件长期稳定地运行。而反渗透膜具有较高的无机盐截留率、单位面积透水量大、水的回收率高等特点,因而UF&RO系统的出水水质很高,可以达到脱盐水的标准,再经混床处理,则能达到纯水甚至高纯水的标准,完全能回用于电镀工艺。
工艺经济性分析
3.1 UF&RO工艺使用前后用水情况比较
UF&RO工艺使用前用水情况如图2所示。
UF&RO工艺使用前该企业用水情况
原纯水制备流程见图3。
原纯水制备流程
由以上可以看出,该企业用水具有以下特点:⑴ 出水不循环使用,用水量很大;⑵ 水的排放量大,造成的环境影响也大。
UF&RO工艺使用后该企业用水情况如图4所示。
UF&RO工艺使用后该企业用水情况
由UF&RO工艺使用前后该企业用水情况可看出,采用该系统不仅能减少废水排放量,节省排污费,而且能取代自来水生产纯水的工艺,既节省水费,又省去了纯水生产工艺,为该企业赢得了经济效益和环境效益。
3.2 经济性分析
该设备运转按每天12 h计,每年开车360 d。
该回用工艺系统造水成本如下。
⑴ 计算依据
①装置实际产水量 30 m3/d
②工程总投资 12万元
③电费成本 0.5元/(kW·h)
④单位产水能耗 0.9 kW·h/(m3产水)
⑤维修费(以总投资计) 1%
⑥装置及配套设施使用寿命 20 a
⑦UF组件使用寿命 8 a
⑧RO组件使用寿命 5 a
⑨化学药品费用 0.65元/ (m3产水)
⑩人工费(一班一人制) 6000元/(a·人)
⑵ 造水成本
①投资成本 0.56元/ (m3产水)
②电费成本 0.45元/ (m3产水)
③膜更换费用 0.71元/ (m3产水)
④化学药品费用 0.65元/ (m3产水)
⑤人工费 0.56元/ (m3产水)
⑥维修费 0.11元/ (m3产水)
总造水成本 3.04元/ (m3产水)
采用该回用工艺之前每天的排放量为45 m3,采用该工艺后每天的排放水量为15 m3,可见大大降低了环境负荷。同时每天节约用水30 m3,既有环境效益又有经济效益。
4 结论
⑴ UF&RO工艺处理经化学沉淀后的电镀综合废水,使废水的有机物和含盐量进一步降低,其浊度、TSS、TDS及电导率等各项指标均满足后续离子交换系统的进水要求,而且水质稳定、可靠。
⑵ UF&RO工艺处理电镀废水回用于生产工艺,不仅取代原有的纯水生产线,节约了水费,而且减少了排污量,取得了良好的经济效益和环境效益。