齐鲁供排水厂节水减排不放松,多项举措抓减排,经过两年的努力,2012年处理后污水排放量下降为1058万吨,减少三分之一,两年减排1000余万吨,接近9个大明湖的水量。
该厂负责齐鲁石化41套生产装置的污水处理任务。国家规定化工装置前十五分钟雨水进入污
水处理装置,此后切入雨排系统。2011年以来,供排水厂规范了雨污切换系统管理。当降雨15分钟后,对11处雨污切换系统逐一检查,未及时切换的通报所属单位,并监督其切换。
“现在我们都养成了习惯,上班只要有时间都会上网看一下未来几天的天气预报,如有大雨,便通过短信或是办公邮件通知各厂环保部门,做好下雨雨污切换的提醒。”环保中心主任王德海高兴地讲到。
2012年4月,该厂对厂区三十余公里排污管线进行检查,查看观察井280余座,对接纳排水管线的走向、排水情况全部记录,通过资料查找与雨天排水验证,确认25处有雨水汇入。该厂对其封堵协调排入雨排管网,实现雨污分流。
环保中心上游巡线班长杨成功介绍:“原来雨季,污水处理装置厂区进水能达到1600吨/小时,经过这些举措,2012年雨季瞬时流量没有超过700吨的。”
齐鲁供排水厂还承担着地方40余家化工企业的污水处理社会责任。在减排上,地方企业同样“不放过”。在对其推行延伸服务,帮助污水达标排放的同时,该厂积极推动其节水减排,推行清洁生产与污水回用。在各企业2011年排水量基础上,2012年齐鲁供排
水厂对其设立减排4%、6%、8%三档考核目标,纳入信得过排污企业评比指标内。
环保中心技术组长曹桂红讲到,我们通过上门宣讲,让各企业认识到减排降低生产成本的意义,并对污水回用积极提出好的建议,污水回用设施建设中,我们还到现场指导。
山东兰帆化工上马污水回用设施后,每月排水量由原来的1万多吨下降为700吨以内。山东兴亚新材料公司污水回用设施投运后,其污水由每月近万吨变为零排放,排水中的硫酸根是造成污水处理装置管线、设施堵塞的物质,经过回收变成了制取清洗剂的原料,实现了排污企业与治污企业的双赢。
该厂更是在
污水回用上下功夫。2012年投资900余万元,提高1号回用水装置产水水质、水量,每天增产两千多吨;2号回用水装置则先后两次产量扩能,每天增加产水400余吨。两套装置一年增加产水260余万吨,减少了污水的排放。
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