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炼油结构调整 茂名质量升级获突破
    近日,年产10万吨的硫黄回收联合装置在茂名石化炼油厂一次开车成功,生产出可用于制糖等行业的食品级硫黄。这标志着总投资13.73亿元的5套环保新装置顺利开工,茂名石化炼油结构调整、质量升级和环境保护取得突破性进展。
    180万吨/年蜡油加氢、10万吨/年硫黄回收、200吨/小时酸性水气提处理、干气提浓、苯抽提等5套新装置的建设,对茂名石化的炼油结构调整、优化生产和环境保护具有重大意义。
    首先,实现了油品质量升级。茂名石化炼油厂是广东和西南地区成品油供应基地之一,每年生产汽油和柴油600多万吨。茂名油品质量升级对区域环境治理意义重大。投资6.7亿元兴建的蜡油加氢精制装置已进入开工阶段,计划今年12月中旬投产。这一项目投产后,不仅使茂名石化每年生产的200多万吨汽油质量全部达到国3标准,能有效降低机动车污染物排放,而且为柴油的质量升级创造了有利条件。同时,新建的苯抽提装置可以降低成品油中苯的含量,为油品质量升级打下基础。
    其次,有利于综合利用变废为宝。为了回收利用炼油过程中产生的二氧化硫,茂名石化在已有12万吨/年硫黄回收处理能力的基础上,投资3亿元新建一套10万吨/年硫黄回收联合装置,并于今年10月下旬实现一次投产成功,生产出的食品级硫黄经国家质检部门检验,质量达到国家标准,已经批量投放市场。这套采用国内最新工艺技术的新装置建成投产,不仅将含硫废气变成优质硫黄,而且对确保外排气体达到国家和地方标准发挥了重要作用。同时,新建的干气提浓制乙烯装置可以将炼油过程中产生的干气收集起来,经过加工处理后每年生产优质乙烯原料6万~8万吨,以乙烯料比干气每吨价格高2000元计算,每年可以增加效益1亿多元。
    再其次,有效推动节能减排和环境保护。经过近几年的技术改造和精细管理,茂名石化炼油吨耗新鲜水已由4年前的1.24吨降至目前的0.54吨,一年节水910万吨,减排800万吨,相当于节约了一个中型水库的水量。为了进一步挖掘节水潜力,提高工业水复用率,减少废水外排,投资6000多万元的200吨/小时酸性水气提处理装置,于今年9月底在茂名石化炼油厂一次投用成功,炼油酸性水处理能力由100吨/小时提升至300吨/小时,使炼油废水经过处理后再次使用,实现
工业用水“内循环”,可以满足每年2000万吨以上炼油生产的废水处理需求,确保达标排放,对保护茂名小东江流域生态具有重大作用。
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作者:/发布日期:2009/11/24 16:57:00
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